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某廠過量供漿導致吸收塔效率低原因分析
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關 鍵 詞 | 脫硫塔,玻璃鋼脫硫塔,磚廠脫硫塔,鍋爐脫硫塔,生物質脫硫塔 |
- 【資料簡介】
某廠脫硫吸收塔效率低原因分析
脫硫塔效率低相對,在石灰石一石膏濕法系統的比較少見但出現后就會影響環保指標,導致排放超標,下文針對某廠脫硫效率低原因簡要進行分析。
1.簡要經過
某廠,12月12-14日,吸收塔ph值再此期間不斷下降,zui低降低至4.6。運行人員采取了置換吸收塔漿液的措施,12月14-15日,吸收塔ph慢慢回升,升至5.5,效率慢慢得到提升。據了解該廠已多次出現由于原煙氣SO2含量明顯升高而導致的pH和脫硫率明顯下降的情況。
2.原因分析
脫硫的反應可分為5大步驟,即
1、氣相SO2被液相吸收
2、吸收劑的溶解
3、吸收劑的中和
4、氧化反應
5、結晶析出。
上述5個步驟是同時進行的,對于一個處于穩定運行狀態的脫硫系統來講,上述5個步驟應處于平衡狀態。但是當原煙氣的SO2含量升高時,平衡需重新建立。
由于CaCO3是極難溶的化合物,因此即使及時增加了石灰石的供應,步驟(2)達到平衡的時間也會晚于步驟(1),因此吸收塔漿液的pH會下降,脫硫率自然也會下降。一般情況下,只要增加的石灰石適量且及時,一段時間后步驟(2)也會達到平衡,此時系統的pH和脫硫率又會逐步上升并達到新的平衡。
但當出現以下情況時,會影響步驟(2)重新達到平衡:
(1)石灰石的活性不好。漿液中的煙塵含量較多、石灰石粒徑偏大、石灰石成分等都可能導致石灰石的活性下降,從而影響CaCO3的溶解。
(2)添加了過多的石灰石。對石灰石濕法脫硫系統來講,添加適量的石灰石是至關重要的,因為過量的石灰石反而會抑制CaCO3的溶解。
此外,若氧化反應不充分,會影響步驟(3)即吸收劑中和反應的速度。
通過和電廠人員交流,發現該廠上述原因都是存在的。
首先,電廠電除塵器狀況始終不夠理想,一電場有電場短路不能正常投運,煙氣中的煙塵含量較高。
其次,脫硫裝置的氧化空氣管道經常會出現堵塞和斷裂的情況(檢修時多次發現氧化空氣管道出現堵塞和斷裂),相應影響了氧化的效果。
再次從化學分析看。吸收塔漿液的CaCO3含量高達10%,已遠超過正常值(正常<3%),說明添加了過多的石灰石。(據了解該廠啟動過程中采用添加石灰石粉的啟動方法)
3. 系統存在的主要設備問題
(1)氧化空氣管的堵塞和斷裂
從脫硫系統的參數看,其氧化空氣管局部已斷裂和堵塞,歷次檢修也多次發生管道堵塞,同時運行參數上看,氧化風機出口壓力下降,電流也不正常降低,可以表明風管出現斷裂。
之前檢修檢查結果
4. 對于該現象的對策
1)加強對石灰石品質的化驗,控制石灰石中AL元素的含量。優化石灰石的供漿控制方案,嚴格按照合理的Ca/S進行供漿(參考下方鏈接),避免石灰石的過量添加。一般情況下,一段時間后pH會自然恢復正常。
2)盡快解決氧化不足的問題。否則系統的結垢、堵塞和脫硫率低等問題將始終存在。同時全面檢查氧化風減溫水是否正常投入。必要時對氧化風管進行在線沖洗(詳見下方鏈接)
吸收塔漿液中毒【小知識】
小師妹之【氧化風管沖洗】
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